廣東埃森環(huán)??萍加邢薰?/b>
GUANGDONG ESSEN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.
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來(lái)源:水泥人網(wǎng)
最近,多省陸續(xù)推出水泥企業(yè)實(shí)現(xiàn)“超低排放”,可以不用參加錯(cuò)峰停產(chǎn)。針對(duì)“超低排放”行業(yè)專家們提出了一些中肯意見(jiàn),希望能有助于水泥行業(yè)的發(fā)展符合“綠水青山”的戰(zhàn)略!
1、水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)不一定是環(huán)境保護(hù)
如今的錯(cuò)峰是責(zé)令所有水泥企業(yè)都按規(guī)定停產(chǎn)同樣時(shí)間,其目的是為去掉多余的產(chǎn)能,使水泥熟料從供大于求,價(jià)格狂跌,而一改為供不應(yīng)求、價(jià)格暴漲。但這種去產(chǎn)能沒(méi)有去劣質(zhì)產(chǎn)能,并不符合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求,而是優(yōu)劣產(chǎn)能一起去。所以,它沒(méi)有提高環(huán)保水平,只能減少短時(shí)間的排放,尤其在北方冬季,能大大緩和對(duì)大氣污染的壓力。但沒(méi)有降低單位熟料水泥的能耗,非但如此,還由于增加了設(shè)備開(kāi)停次數(shù),提高了單位能耗。
每開(kāi)停一次窯,幾噸柴油、幾十噸煤粉就白白燒掉了,開(kāi)停一次磨,至少要多耗幾百度電,正如前所述,這些耗能不只是耗掉了金錢(qián),而是增加了污染。只要社會(huì)還需要水泥,靠停產(chǎn)控制排放量,只能是短期改善環(huán)境,而從污染總量看,就一定要為設(shè)備開(kāi)停付出更多的耗能。
2、“超低排放”并不意味著“節(jié)能減排”
任何工業(yè)生產(chǎn),都會(huì)有排污,都有治理污染的任務(wù)。但同樣,任何治理都要付出耗能的代價(jià),這不只是資金與人力的代價(jià),還有對(duì)環(huán)境破壞的代價(jià)。
因此我們?cè)谥卫憝h(huán)境的同時(shí)應(yīng)該計(jì)算其后果,如果治理降低的排放量還不如耗能所增加的排放量,即便減少排放量也是得不償失。盡管我們現(xiàn)在排放標(biāo)準(zhǔn)比任何國(guó)家都低,但若沒(méi)有更先進(jìn)的治理技術(shù)做支撐,此標(biāo)準(zhǔn)并不應(yīng)該認(rèn)可為先進(jìn)。
衡量任何治理方案是否先進(jìn),不能只看排放量降低多少,更要看耗能增加多少。任何治理都有兩面性,不會(huì)沒(méi)有負(fù)面效果,就像沒(méi)有永動(dòng)機(jī)的道理一樣。治理的責(zé)任就是要讓正面效果大于負(fù)面效果,而且大得越多越好。這就是需制定適宜排放標(biāo)準(zhǔn)的原因。
所謂“節(jié)能減排”,就是強(qiáng)調(diào)為環(huán)保的減排一定要與生產(chǎn)節(jié)能捆綁在一起。企業(yè)對(duì)環(huán)保的貢獻(xiàn),不能只看污染排放的量,更要看它的生產(chǎn)耗能水平。換言之,凡生產(chǎn)能耗高的企業(yè),哪怕污染排放合格,甚至是超低排放,也不能認(rèn)為環(huán)保達(dá)標(biāo);恰恰相反,它仍然應(yīng)該是環(huán)境治理的重點(diǎn)目標(biāo),如果能耗降不下來(lái),就一定要盡早淘汰,而不是還在治理排放,這才是對(duì)環(huán)保的真正貢獻(xiàn)。
既然耗能是造成環(huán)境污染的源頭,就應(yīng)該從降低能耗出發(fā)保護(hù)環(huán)境。這不僅是環(huán)保的根子,更是行業(yè)技術(shù)發(fā)展,提高產(chǎn)能水平的必然之路。
有沒(méi)有這樣一種技術(shù),既能讓建設(shè)成本低,運(yùn)行能耗低,同時(shí)還能持續(xù)穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)超低排放呢?
答案是肯定的:有!
中山民森紡織廠于2017年底,因排放不達(dá)標(biāo)被環(huán)保部關(guān)停,并要求其加裝電除塵、脫硫塔、濕電除塵等脫硫除塵裝置處理煙氣,整套設(shè)備預(yù)計(jì)耗資2000萬(wàn),施工周期6個(gè)月。面對(duì)如此高額的數(shù)字,對(duì)于一個(gè)中小型企業(yè)實(shí)在難以接受,到處尋找更好的改造方法。
功夫不負(fù)有心人,他們?cè)诰W(wǎng)上到處搜尋,了解到華南理工大學(xué)劉定平教授的旋流霧化高效深度脫硫除塵一體化技術(shù),立即趕到學(xué)校做技術(shù)調(diào)研,并在2018年1月開(kāi)始動(dòng)工,總耗資300萬(wàn),工期15天。改造后不需要加濕電除塵就實(shí)現(xiàn)了超低排放,并持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),其建設(shè)成本低,運(yùn)行能耗低,有很好的節(jié)能效果!
改造前的檢測(cè)報(bào)告
改造后的檢測(cè)報(bào)告